黔北电厂 王勇
“报告值长!2号尿素水解器氨气回流管道结晶堵塞,手动门操作不动!”脱硫值班员在做定期工作时发现故障,随即将该情况通过对讲机进行汇报。
“收到!你在就地监视到,我们立即联系检修人员前去处理!”值长进行工作安排。
黔北电厂2号水解器爆破片动作发故障信号,检查系爆破片动作过,正在等待备品,安全门泄压管路可能结晶堵塞,退出运行作为热备用,水解器保温保压,氨气回流管道结晶堵塞,相当于气相泄压措施失效,只能退出备用。结合水解器设计规范,在机组大方式高负荷运行下,两台水解器不满足机组接带负荷能力,势必影响发电任务,情况比较紧急!
得知该缺陷,发电部、生技部及热机检修部人员立即赶到现场进行协调检查处理。当时水解器压力为0.53MPa,手摸手动隔离门及电动门阀兰温在50℃以上,需要对管路进行逐一排查。开启蒸汽吹扫管路,吹扫管道接口后管道通流正常;氨气回流电动门开关正常,排除氨气回流电动门结晶卡死堵塞可能性,但管路不通;氨气回流电动门前手动隔离门保持常开状态,用手柄操作不动,判断为手动门前后管路结晶堵塞。检修人员使用加力杆、管子钳等工具操作手动隔离门仍无法动作。
初步怀疑未加装伴热带或伴热管,需要拆开进行检查。检修人员拆开保温后,检查装设有电伴热丝,且电伴热丝温度并不太低。经过现场分析,只能采取两种方案:一种方案就是不动管路,拆开保温层,用水解区疏水箱疏水接皮管引接热水对管路进行加热融化疏通,此方案首选;另一种方案就是将水解器泄压排空,将水解器压力泄压至0后开展管道及阀门检修工作,此方案为备选,但也是最可靠的办法。但气相泄压回路不通,只能通过液相回流管路进行泄压,浪费工质不说,时间较长也等不起,对水解器加热盘管也有影响。
发电部趁检修人员准备工作票、工器具及材料期间,再次对该管路进行认真摸排,该管路确实加有电伴热丝,且电伴热丝温度并不太低,但温度为何偏低导致结晶,堵塞原因是什么值得思考与分析?而其他加有电伴热丝的管路温度能加热至150℃,是伴热丝质量问题、是电源回路有问题、还是伴热温度测量元件有问题导致加热不正常?
通过认真检查,伴热丝未发现质量问题,电源回路正常无问题,温度测量元件正常。理论上如果管道温度加热至100℃以上,根据氨气特性,应该不至于结晶,可偏偏就结晶堵塞了呢?再次排查该管段伴热丝情况,发现伴热丝设置不合理,未紧贴管道,且保温不良,尤其是手动隔离门处,导致加热效果不佳,伴热显示温度与管道实际温度相差甚远,问题症结大概清清楚。
因此决定,优先采用将该管段保温全部折除,将电伴热丝全部用铁丝绑扎在管道上,确保电伴热丝与管道充分接触,再将外保温全部恢复好(尤其是阀门部分),通过提升管道温度进行热融。该方案为最优方案,不需要检修任何管道阀门,不会造成工质材料浪费,无过多安全措施,简单易行,从理论及实际运行情况分析,可行性相当高,该方案也得到检修、生技认可。考虑后备手段,如实施无效果,再按前述两种方案处理。
通过上述优化伴热丝方案处理,经过24小时持续加热,于次日再次操作氨气回流手动隔离门,操作正常,开启氨气回流电动门通流正常,2号尿素水解器氨气回流管道结晶堵塞问题得到解决,“小思路”解决了“大问题”。
3号机组启动并网发电不受影响,接带高负荷能力不受影响。随即举一反三对另外两台水解器同样部位进行检查处理,消除后患。说明尿素水解氨气系统伴热系统运行问题不容忽视,一旦结晶堵塞处理相当麻烦,甚至影响机组接带负荷能力。
“我们要在工作中创新思路,在困难中寻找机遇,在摸索中勇毅前行,将“务实创新 干实专精 抓细看远”的企业文化理论融入到工作的每一个细节中,努力向既定目标前进。”罗德海厂长多次在会议上讲到。
接下来,黔北电厂运行人员将继续对新投运的液氨尿素系统进行不断摸索、不断总结、不断优化、不断提升。