茶园电厂 张真真 郑发
面对环保约束趋紧、能耗双控加压的行业挑战,火电企业必须在稳定运行与效益提升之间走出一条突围之路。2025年,茶园电厂首次实现全年锅炉“0熄火”,刷新机组投产以来的安全运行纪录。从被动抢修到主动防控,从经验操作到数据驱动,一场以“稳”为核心的攻坚战正持续释放实效。
精耕运行调整——把好稳燃防焦“操作关”
午夜刚过,集控室内灯火通明。值长穆其亮正仔细核对当日配煤方案:“根据计划负荷,本班入炉煤平均热值4000大卡,灰熔点1265℃。”话音未落,监盘人员已迅速结合灰熔点数据,精准调控风煤配比,将炉膛出口温度牢牢控制在灰熔点安全红线以下,构筑起防止折焰角结焦的第一道数字防线。
茶园电厂所用本地无烟煤具有灰熔点低、易结焦的特点,加之“W”型火焰锅炉炉膛温度高,稳燃防焦挑战尤为严峻。为此,茶园电厂构建起“预防+干预”并重的精细化运行体系。巡检人员严格执行每小时燃烧状态检查制度,高负荷时段重点比对炉膛出口温度变化,不放过任何细微的结焦迹象;发电部创新实施“主动扰动”策略,通过定期升降负荷、切换磨煤机组合、针对性投停燃烧器等方式,有效打断焦块的生长过程,防止“大焦”形成。同时,在易结焦区域科学投加除焦剂,并根据积灰情况动态调整吹灰频次,形成“化学干预”与“物理清除”相结合的综合治理模式。
运行管理不仅依靠精细操作,更依托数据与经验的深度融合。定期召开燃烧调整专题会,系统对比每次调整前后的工况参数,总结不同运行方式下的燃烧特性,并据此部署下一阶段优化措施。在深度调峰、最大出力调用等特殊工况下,运行管理人员全程现场监护指导,确保每一项操作精准无误,将风险隐患扼杀于萌芽状态。正是这种日复一日对运行细节的极致追求,让运行人员从规程执行者成长为燃烧工况的“实时雕塑家”。

强化协同联动——打通燃烧优化“全链条”
运行人员的精调细控,离不开背后一条高效协同的燃料保障链。茶园电厂深知,再高超的操作技巧,也需建立在“煤可控、质可知、配得准”的基础之上。为此,茶园电厂着力打通燃料管理与运行调度之间的壁垒,为运行人员提供最可靠的“弹药”支持。
关键在于“快”与“准”。依托新增的灰熔点快速检测装置,来煤实现“一车一检、一仓一图”,煤质数据在卸煤后两小时内即可推送至调度与运行系统。燃料管理部门据此建立动态煤质档案,调度部门则结合次日负荷预测曲线,提前制定“分炉分仓差异化配煤方案”——高峰时段优先保障高灰熔点煤种供应,确保机组“带得起、稳得住”;低谷时段科学掺烧经济煤种,在控风险前提下压降成本。
这种前置化、数据化的配煤机制,极大减轻了运行人员应对煤质突变的压力。以往“煤到了才知道啥样,只能临时救火”的被动局面,已转变为“煤未入炉,策略先行”的主动掌控。全年入炉煤热值偏差稳定控制在±24大卡/千克以内,灰熔点波动范围显著收窄,为运行精细化调整创造了极为有利的边界条件。

锚定痛点难点——筑牢设备可靠“主战场”
“锅炉结焦不是小问题,垮一次焦,就可能是一次非停,损失的是电量,动摇的是安全根基。”在炉膛内部,借着检修灯光,锅炉专业骨干娄玉指着侧墙水冷壁管上曾顽固附着的焦痕说道。茶园电厂将根治锅炉结焦与防止“四管”泄漏提升至年度“头号攻坚工程”,坚持技术革新与精细维护双轮驱动。
治理始于深度研判。技术团队通过回溯历史数据、开展实时燃烧诊断,对原棋盘状卫燃带布局进行优化,改善炉内热流分布,从源头提升燃烧组织合理性。针对侧墙特定区域长期挂焦的“老大难”问题,创造性地将部分销钉管更换为表面更光滑的光管,显著降低焦渣附着力与堆积风险。全年高标准完成机组等级检修,累计检查受热面管排8万余根,处理减薄、磨损等隐患8800余项,实现“防磨防爆”闭环管理。
“我们不做被动抢修,要做主动防护,让技术走在故障前面。”热机部负责人刘庆道出了理念之变。茶园电厂积极引入新材料、新工艺:优化燃烧器区域碳化硅防护层,兼顾水冷壁管保护与局部结焦抑制;在屏式过热器、高温过热器等关键部位,创新应用石墨烯复合喷涂技术,为管道穿上“金刚甲”,在提升耐磨防腐性能的同时,显著增强防挂焦效果。此外,专门组建吹灰器专项运维小组,通过优化长吹投运逻辑、改进声波吹灰频率,全年未发生一起因吹灰器故障导致的垮灰熄火事件,牢牢守住了设备侧稳定运行的第二道防线。
夯实人才根基——锻造应急处置“精兵队”
“运行队伍的事故响应能力,直接决定机组在异常工况下的生存阈值。”发电部负责人万超在部门仿真机竞赛总结会上强调。针对年轻员工在机组异常工况和紧急事故处理方面的经验短板,茶园电厂构建了一套“理论培训-仿真演练-实战考评”的全链条技能淬炼体系。
仿真机培训中心全面升级,搭建与现场机组高度一致的“数字孪生”系统。全年围绕厂用电中断、主要辅机跳闸、RB等典型且棘手的故障,组织数十次无脚本实战演练,覆盖所有运行班组。演练模拟深夜突发状况,参数快速波动、报警密集触发,要求运行人员在极短时间内完成准确判断与果断干预。高强度的“压力测试”,有效锤炼了队伍临危不乱的心理素质和精准操作能力。实战成效立竿见影:年内成功化解3起一次风机突发故障和1起双引风机静叶卡涩事故,通过一系列快速、精准的操作,将重大设备缺陷牢牢控制在萌芽状态,避免了事故扩大和非停发生。
检修人才培养同步推进。全面推行机组检修“项目经理制”,打破专业和资历的壁垒。通过公开竞聘,一批年轻技术骨干走上关键岗位,负责机、炉、电等专业的检修项目,全过程管控安全、质量、工期与成本。“压力前所未有,但成长也是飞速的。”新任的“90后”项目经理王玲洋坦言。这一机制不仅大幅提升了检修管理的精细化水平,更在实战中催生出一支“既能俯身钻技术,又能抬头管全局”的复合型检修尖兵队伍,为设备长周期安全运行提供了坚实人才支撑。

凝聚系统合力——激活协同攻坚“助推器”
成绩的取得,从来不是单打独斗的成果,而是系统间协同作战的生动体现。在茶园电厂攻克锅炉稳定运行难题的征程中,集团公司基础产业部与贵州金元集团的科学决策与鼎力支持,犹如为一线战场增添了底气、指明了方向。集团公司基础产业部多次组织专家团队亲临现场“把脉问诊”,为治理方案提供了高屋建瓴的指导。贵州金元更是充分发挥区域管理平台作用,在资金投入、跨厂经验共享,以及协调内外部技术支持等方面提供了坚实保障,确保了各项攻坚措施能够高效落地。
尤为关键的是,在锅炉燃烧优化这一核心环节,同属集团旗下的能源科学技术研究院提供了不可替代的专业支撑。能研院的技术专家团队扎根现场,与茶电技术人员并肩作战,开展了多轮次精细化的锅炉燃烧调整试验。他们利用先进的测量设备和专业技术,对炉内温度场、动力场、煤粉质量进行了全面“体检”与深度分析,精准定位了影响稳定燃烧的“病灶”。正是基于能研院提供的科学试验数据和优化建议,茶园电厂才能够有的放矢地调整一、二次风配比、优化炉膛燃烧、明确技改思路,最终实现从“经验模糊调节”到“数据精准驾驭”的根本性转变。这份源自能研院的无私技术与智慧奉献,是茶园电厂最终掌握燃烧优化“金钥匙”、实现“0熄火”目标的重要技术基石。
首战告捷,而今迈步。茶园电厂以首次实现全年“0熄火”为新的起跑线,将实践中凝聚的智慧与锤炼的体系固化、传承,锚定“0非停”目标,持续筑牢企业高质量发展的安全基石,在建设一流标杆火力发电厂的道路上,步伐更加沉稳、坚定。