黔北电厂 王太红
本月初,3号炉C修工作全面启动,我全程投身尾部受热面检修作业。半个多月的日夜坚守,从检修启动到收尾攻坚,每一道工序都倾注着汗水与责任。这段艰苦却充实的时光,不仅让设备隐患得到彻底整治,更让我在实战中提升技能、锤炼作风,在企业极限成本控制的征程中,留下了一线检修人实干笃行的足迹。
检修启幕,始于人孔门的有序开启。这看似简单的第一步,却是安全检修的首要关口。严格遵照有限空间作业规范,提前做好各项准备,逐一确认安全措施到位后,才依次打开尾部烟道人孔门。伴随着沉闷的开启声,将内胆取出,密闭已久的烟道彻底暴露出来,这也意味着尾部受热面检修攻坚战正式打响。
首先是清灰作业,一场艰苦的硬仗。尾部烟道长期运行,内部积灰严重甚至结块,空间狭小密闭、粉尘弥漫,即便佩戴全套防护用品,灰尘依旧会钻进衣领、沾满眉眼。手持压缩空气管,弯腰、俯身、反复吹扫。虽然满身灰尘、满脸污渍已是常态,但只有彻底清除积灰,才能让受热面管壁完全裸露,为后续精准检修扫清障碍,筑牢安全作业基础。
清灰完成后,精细化检修全面铺开。防磨检查容不得丝毫马虎,沿着烟道逐管、逐段排查,紧盯管壁、吊架、防磨瓦等关键部位,仔细甄别磨损、变形、裂纹等细微隐患,用手电反复照射、逐寸核验,把每一处潜在风险都记录在册,绝不遗漏任何细小问题。管壁测厚则是判断设备健康状况的核心环节。手持测厚仪,精准定位检测点位,避开锈蚀积灰、部分还需磨光机打磨反复测量、逐一记录数据,通过精准数值分析管壁损耗程度,科学判定管壁是否满足运行要求,为后续缺陷处置提供可靠依据。
针对排查出的防磨瓦破损、移位、脱落等缺陷,我们逐项制定处置方案,对轻微损伤的进行校正加固,对破损严重的精准拆除更换,确保每一块防磨瓦都安装到位、贴合牢固,切实发挥防护作用,延长管壁使用寿命。对于磨损超标、存在泄漏风险的管壁,我们严格执行检修工艺标准,精准定位割管位置,规范完成割管、打磨、对口、焊接、验收全流程作业。每一个环节都严守质量底线,反复检查焊接质量,确保管道连接严密、受力均匀,从根本上消除设备运行隐患。
从晨光熹微到夜深人静,半个多月的连续奋战,辛苦与疲惫不言而喻,但看着原本隐患重重的受热面焕然一新,所有付出都显得有价值。在极限控成本的导向下,我们坚持自主检修、精打细算,以最小成本实现最优检修效果,更在实战实操中,让全员检修技能得到实打实地提升,实现了保设备安全与提升个人能力的双向丰收。
如今检修工作已近尾声,这段难忘的炉修经历,是历练更是成长。作为一线检修员工,我深知肩上的责任之重。未来,我将把此次检修积累的经验转化为履职动力,坚守匠心、精益求精,立足本职守护设备安稳运行,以实干担当为企业高质量发展添砖加瓦。