本网讯 近日,鸭溪电厂2号机组脱硫超低排放改造现场传来捷报,随着大型履带起重机吊索平稳落定,一级塔塔帽精准就位,标志着项目核心构件安装取得重大突破。

本次吊装作业难度远超1号机组改造时期。作业区域左侧紧邻2号脱硫老塔,右侧紧靠脱硫集控室,前方为氧化风机房,后方衔接增压风机机座,场地非常狭窄,塔冒预制位置至一级塔安装位置的通道仅14米宽。受场地限制,履带吊无法提前驶入作业区域,只能带着塔帽沿狭窄通道缓慢移动近50米,再越过氧化风机房,才能到达目的地,全程需精准控制吊物姿态,避免与周边设备设施发生剐蹭碰撞。高空吊装对接的“零偏差”要求,对现场指挥与协同作业提出了严苛考验。
面对多重挑战,项目团队提前踏勘现场、反复推演,编制专项吊装方案并严格论证。施工中,现场指挥、安全监护、技术人员全程旁站,通过三方联动精准控制吊装节奏,最终实现塔帽与塔体的平稳对接,顺利完成吊装任务。
作为贵州金元重点环保升级项目,鸭溪电厂2号机组脱硫超低改造采用“一机双塔”工艺,改造完成后将大幅降低污染物排放浓度,全面满足国家超低排放要求。目前,项目已完成一级塔塔帽及两代钢板安装。下一步,项目团队将持续严守安全质量关口,全力推进后续施工,力争早日完成超低改造,助力企业绿色低碳高质量发展。(通讯员 张靖 摄影报道)