本网讯 为消除脱硫系统设备隐患,保障机组环保系统安全稳定高效运行,进一步压缩外委检修成本、提升自主检修攻坚能力。近日,鸭溪电厂立足“极限降成本”工作目标,组织检修部门完成4号脱硫二级吸收塔联络烟道底板更换任务。

脱硫二级吸收塔联络烟道作为烟气流通的核心关键设备,长期处于高温、潮湿、含腐蚀性烟气的恶劣工况环境中。长期运行下来,烟道底板出现钢板腐蚀、局部变薄、起皮破损等缺陷,不仅会造成烟道漏风、系统效率下降,还存在设备破损坍塌的安全隐患,直接影响机组环保达标排放和系统安全稳定运行,该厂经过现场勘查、风险评估和方案讨论,摒弃传统外委施工模式,自主承接此次更换工作。
此次检修作业空间狭小、作业环境差、高空作业多,且烟道焊接、密封、防腐工艺标准严苛,交叉作业风险较高。该厂组织成立党员突击队,抢抓检修窗口期,合理分工、紧密配合,严格按照技术规程,有序开展旧底板切割拆除、基层清理、钢板下料、精准对位焊接、焊缝打磨、密闭防渗处理等工序,大幅提升了烟道底板抗腐蚀、抗老化能力。
此次自主完成的脱硫烟道底板更换面积约54平方米,相较于外委施工模式,节约了外委施工、人工管理成本约10万元,不仅积累了脱硫系统自主检修实战经验,更锤炼了检修队伍吃苦耐劳、敢打敢拼的铁军精神。
下一步,鸭溪电厂将持续立足安全生产与降本增效双重目标,持续深耕“自主检修”工作,常态化排查治理设备隐患,不断夯实设备健康水平,以过硬的检修质量、务实的工作作风,全力保障机组稳定运行。(通讯员 欧夏含 李永辉 摄影报道)