本网讯 近日,为夯实安全生产基础,提升核心电气设备健康水平,织金平远聚焦干式变压器固有隐患,顺利开展冷却风机控制回路优化技改工作,有效提升设备安全稳定运行能力。
干式变压器是织金平远厂区关键供电核心设备,直接保障厂用电系统稳定供电。改造前,干变冷却风机采用单开关集中联控模式,六台风机同步启停。该模式容错率极低,存在较大安全短板,一旦单台风机出现电机卡涩、线路老化、绝缘异常等故障,将触发总回路跳闸,造成整组风机全部停运,导致变压器散热失效、温度骤升,极易引发设备超温、降容运行,严重时可造成干变过热损坏,威胁机组安全。为彻底消除设备隐患,班组结合现场实际工况,严格落实技改方案,合理统筹作业时间,有序完成回路梳理、二次线路规整、独立开关加装、绝缘测试及单台风机启停试验等工作,高标准完成技改任务。目前已顺利完成汽机A、B变,锅炉A、B变,公用A变共5台关键干式变压器改造,将原有集中控制模式优化为单风机单开关独立控制模式。
本次小技改解决了“单点故障、整体瘫痪”的突出问题。改造后,单台风机故障仅单独退出,其余设备正常散热,彻底规避了散热系统全停风险,大幅提升干变安全冗余与运行可靠性。同时,独立控制模式简化了巡检、排查及检修流程,有效提升设备运维质效。下一步,织金平远将稳步推进剩余干式变压器风机回路技改工作,实现全厂同类设备优化全覆盖。班组将持续深挖设备薄弱隐患,以微技改、小创新补齐设备短板,持续提升电气设备健康运行水平,为机组安全稳定长周期运行保驾护航。(通讯员 杨廷雷 摄影报道)