黔北电厂 何漂
一次风机犹如维系锅炉呼吸的“肺叶”,其稳定运行直接关系到整台机组的安全与经济性。然而近三年来,#4炉A一次风机一个难以驱散的阴霾始终笼罩着这台关键设备,只要高频率运行其轴向振动值就会异常攀升至10多丝,如同一个幽灵在跟着运行数据曲线时隐时现。这一隐患虽未酿成事故,却持续侵蚀着设备健康,更成为压在运行与检修人员心头的巨石。每一次启机操作、每一次负荷调整,监控屏幕上那刺眼的振动峰值都牵动着每个人的神经。三年来,班组尝试了动平衡校正、基座风壳排查、润滑油更换等多种检查治理,但这个振动“幽灵”似乎总能找到藏身之处,问题始终未能根治。
今年随着#4机组进入计划性检修,这难得的停机窗口,为我们提供了彻底解决问题的黄金机会。在厂里统一部署下,部门专业、班组果断决策,集结精锐力量,立志利用这一“幽灵”歼灭掉,一种“不破楼兰终不还”的坚定信念在团队中迅速凝聚。
检修战役正式打响,现场瞬间被各种专业工具与精密仪器的交响所笼罩——游标卡尺在联轴器间隙间精准滑动,激光对中仪投射出炽热而笔直的红线,不同规格的塞尺在轴承游隙中谨慎探入。我们深知对手的狡猾,制定了堪称“吹毛求疵”的排查方案,决心不放过任何蛛丝马迹:联轴器对轮间隙被反复测量,数据精确到0.01mm;激光对中仪在微米级精度上追寻着转子的理想轴线;轴承顶隙与侧隙经过多方位测量比对,确保完全符合设计规范;叶轮叶片与集流器间隙在强光手电的照射下接受周密检查;蜗壳结构经过敲击测试和全方位目视检查,排除任何结构缺陷可能。
然而,当这些常规嫌疑点被一一排除后,振动源依然成谜。现场气氛逐渐凝重,三年来的挫折记忆再次涌上心头。就在信心开始动摇的时刻,拆卸螺栓的清脆声响仿佛一记警钟——既然踏上征途,排查方向开始向更深层次转移,我们跳出传统思维框架,将目光投向那些支撑结构和安装基础,测量范围扩展到轴承座的安装基面和定位结构。当我们将轴承座一侧的定位销拆除仔细检查时,终于发现了蛛丝马迹,—定位销存在微小弯曲,导致定位孔产生偏移!
进一步的精测数据证实了这一判断:轴承座安装基面存在超标的微小偏移。正是这毫厘之差,导致轴承安装偏离理论中心线。当转子高速旋转时,这微小偏差在离心力作用下被急剧放大,最终引发高频轴向共振。这个隐藏了三年的“幽灵”终于现出了原形!
真相大白的时刻,检修现场弥漫着激动与释然的情绪。回顾着这四天半的攻坚历程,最深切的体会是:面对顽固的技术难题,最大的敌人往往是我们心中预设的“不可能”,检修中途当常规排查未能奏效时,焦虑感几乎会将我们淹没。我们必须保持冷静客观,以执着耐心审视每一个细微环节,这不仅是对设备的修复,更是对专业能力的一种全面检验。
明确故障机理后,解决方案变得清晰。我们采用精密工装对轴承座进行矫正,重新加工定位销,确保每个安装尺寸都恢复到设计值。当试转时,所有人的目光都聚焦在振动表上。随着转速平稳上升,曾经刺眼的高频振动波形终于驯服地回落到绿色安全区!持续三年的顽疾被彻底根治。
这场攻坚战役给予我们深刻的启示:设备检修是精密思维与坚韧意志的双重修行。它要求我们既要以科学家的严谨捕捉细微偏差,又要以探险家的勇气穿越技术迷雾。这枚用毫厘之差铸就的检修勋章,不仅为设备带来新生,更为我们积累了宝贵的经验财富。它将照亮我们未来迎接更多技术挑战的前行之路,让我们在面对任何疑难杂症时都能保持“毫厘定乾坤”的专业自信与决心。